在机器人本体固定完毕,上电观察。出现故障1其现象:发现上电两分钟后,操作面板急停信号灯亮,而后自动断电。打开控制箱,上电观察,发现主板7段码显示7号故障,而后故障同上。
故障1处理过程:通过查找FANUC培训教材,了解到7号故障是系统出错,其解决方法:措施1更换伺服控制卡、措施2更换CPU卡、措施3更换MAIN BOARD板。我们分析认为是主板坏了。在随后五一检修期间,焊装维修一工段把我们这块主板拿到A5线上试用,发现主板是好的。这推翻了我们的分析,接下来通过插拔法,我们发现只要断开E-Stop Unit急停单元与Panel Board面板主板的CRM64及 E-Stop Unit急停单元与6-Axis Servo Amplifier六轴伺服放大器的CRM67,主板只报7号故障,但不断电。CRM64、CRM67是PSU电源供给单元24伏直流电通过E-Stop Unit急停单元供给面板主板和六轴伺服放大器。我们发现E-Stop Unit急停单元上三个代表继电器活动的绿色LED不亮,因此猜测E-Stop Unit急停单元上继电器有可能有坏的。我们把E-Stop Unit急停单元板下掉,通上外接电源,发现板上继电器是好的。我们认为六轴伺服放大器和面板主板是坏的,但是我们了解到这套机器人系统原来是好的,也没人动过。不太可能出现两块板子同时坏。我们决定测量控制箱内线路电压,发现PSU输出的200伏交流电压只有170伏。我们怀疑进线380伏电压有问题,通过测量发现只有两相有电,最终发现是断路器是坏的。更换断路器,系统正常启动,不在出现断电情况。
故障1原因分析:由于三相380伏只有两相供电,启动以后主板自检,发现输入电压低,带不起整个系统,启动急停保护装置,断开电源。
FANUC 机器人在解决完第一个故障后上电观察,出现故障2,其现象:主板显示7号故障。
故障2处理过程:因为主板是好的,即硬件无故障。那么只能是软件故障。通过示教器初始化系统,消除了主板故障代码。
故障2原因分析:由于机器人系统长期不用,以及前期故障处理过程中,反复启动系统,可能造成系统程序出错。对其软件初始化,使其系统程序恢复正常。
通过示教器初始化系统,消除了主板故障代码。但示教器显示075号故障。出现了故障3,其现象:示教器显示075号故障。
故障3处理过程:示教器显示075号故障,其代表意义脉冲编码器的绝对位置不能够确定建立。发现机器人本体上三轴伺服编码器接线头被撞坏,更换三轴伺服编码器接线完毕,发现示教器依然显示075号故障,初始化系统, 075号故障消除。机器人系统正常。
故障3原因分析:由于脉冲编码器接线头被撞坏,出现硬件故障,导致控制器无法识别脉冲编码而报075号故障。在更换完伺服编码器接线,依然报警,是因为系统识别的脉冲编码依然是错误的,重新初始化系统,让系统重新识别脉冲编码。消除了故障,机器人系统正常了。